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华能集团某500MW风电场220kV升压站

自2019年6月首台GE 2.5-132风机吊装,2019年8月首台风机并网以来,该项目曾在单日并网41台风机,打破了华能单日并网风机数量纪录,也刷新了GE在亚太地区的单日并网纪录。

该项目于2018年开工建设,目前已安装200台GE 2.5-132风电机组。投产后,预计年均发电量可达11.7亿千瓦时,相当于每年节约标煤35万吨,减少氮氧化物及有害气体排放132.8万吨、粉尘排放3670吨,具有显著的社会与环保效益。所采用的2.5-132陆上风电机组是GE专为中国低风速风况环境设计的定制化产品。

然而,由于风电场功率波动频繁,升压站变压器在空载投切、故障恢复等场景中易产生励磁涌流,对设备安全和电网稳定构成威胁。针对这一问题,可通过剩磁与偏磁互克技术+选相合闸优化相结合的综合方案解决。

我司SID-3YL微机涌流抑制器具备灵活适配多场景、安装调试简便、运维成本低等核心优势,可显著提升主变投切安全性,同时保障风电场的供电可靠性。

痛点&解决方案

痛点一:剩磁与偏磁叠加导致磁路饱和

变压器退电后存在剩磁,合闸时电压突变产生的偏磁与剩磁叠加,若总磁通超过饱和阈值,引发 6~8倍额定电流的励磁涌流;导致绕组机械应力剧增,加速绝缘老化,甚至引发爆炸事故。

解决方案

剩磁监测与反向偏磁生成:装置实时监测变压器退电后的剩磁大小及极性,合闸时主动生成反向偏磁,使总磁通低于饱和阈值。在电压90°或270°(磁通为零点)精准合闸,避免磁通突变。

痛点二:合闸相位控制精度不足

常规断路器合闸时间误差较大,导致相位偏离电压零点(90°或270°),无法有效抑制涌流。

解决方案

适配三相联动或分相操作的断路器,动作时间分散性容许度提升至 ±2ms。内置录波、事件记录、GPS对时功能,支持IEC61850协议接入升压站监控系统,实现远程策略调整。

痛点三:运维复杂度高

若变压器因检修退电后剩磁被改变,传统选相合闸可能失效

解决方案

若无法应用磁通互克技术,则固定某一相在电压90°合闸,确保至少一相涌流可控

方案价值

灵活、可靠

支持变压器、电容器、电抗器等非线性负荷投切,覆盖风电升压站多样化需求。兼容10~110kV电压等级,适配未来扩建需求。

简便、高效

一体化设计,无需额外配置独立监测设备,直接替换传统保护模块。预设策略库与自动相位校准功能,缩短现场调试时间至数小时长寿命设计(适配断路器操作寿命≥3万次),结合状态监测实现“按需检修”,减少人工巡检频率,自动记录剩磁数据,避免人工去磁操作,降低安全风险。

快速、节流

避免涌流引发的设备爆炸或非计划停电,年均运维成本降低 30%~40,。抑制涌流冲击可使变压器寿命延长至 25年以上,降低资产更换频率。

客户评价

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中国华能集团有限公司
项目负责人

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